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如何改进铁心叠压工艺来降低高压电机铁耗

更新时间:2019-04-16 10:47:05点击次数:974次字号:T|T

引言





高压电机铁耗大,影响电机的效率和温升,此问题一直未找到有效的解决方法,部分产品铁耗值波动达到4000~5000W,最大达到7000W,严重制约我公司高效节能电机的发展,降低高压电机铁耗势在必行。影响铁耗的因素包括硅钢片层间绝缘、叠压系数等,而定子铁心叠压质量又是影响铁耗大小的重要因素,因此必须研究铁心叠压压力与铁耗的关系,优化定子铁心叠压工艺,是有效降低高压电机铁耗的途径之一。在电机空载损耗中铁耗占有相当大的比例,因此本文以降低高压电机空载损耗P0值作为降低高压电机铁耗的理论依据。





改变叠片压力对改善铁耗的研究





理论规定片间压力为20~40kg/cm2,分别选取25kg/cm2、30kg/cm2、37kg/cm2三种压力,严格按规定的压力压紧铁心,前后共进行三次试验,试验过程及结果如下。





(1)第一次试验:定子铁心叠片压力按上限控制37kg/cm2,数量13台,试验结果不理想,但空载损耗基本稳定,都在19600~21600W左右,超过出厂限值2800~4000W左右,分析原因可能是压力过大,导致片间电阻降低,损耗增大。





(2)第二次试验:叠片压力降低到靠近下限25kg/cm2,数量9台,试验结果为2台产品空载损耗低于出厂限值格;7台超过出厂超出限值约3300~3500W,合格率仅为28%。





(3)第三次试验:叠片压力按30kg/cm2控制,数量12台,试验结果2台合格,其余10台空载损耗超过出厂限值2500~3200W。





以上试验结果分析,在理论规定的叠片压力范围内严格控制叠片压力,在此范围内调整压力对改善铁耗效果不大,并且毫无规律,因此必须改变先前的思路,重新研究影响铁耗大的因素。





对某一个电机厂第一季度所有出厂电机的试验结果单进行统计。根据3个月空载损耗试验值与出厂限值的比值进行分析,75%的产品空载损耗试验值与出厂限值比值在0.8~1.2之间,3个月中每个月的比值基本相似,经过分析产生此问题的原因应为系统因素导致,而系统因素中叠片工艺方法是最大的影响因素,必须进一步研究新的冲片叠压工艺,有效降低电机铁耗。





叠片压力与冲片层间电阻的关系





研究硅钢片叠片压力对层间电阻的影响,选定了如下试验方法,制作两个铜板电极,校平并用细砂纸清理磨平,每组制作20片φ82的硅钢片,在试验机上用两片电极对硅钢片加压,分别模拟5~50kg/cm2的压力下层间电阻的变化,在不同压力下测量层间电阻,共计进行了14组对比实验,将测得的数据经过计算后形成图表,具体数据见叠片压力与层间电阻关系图,见图1。







经过14组试样的对比,压力在5kg/cm2下层间电阻比20kg/cm2 要增加30%~40%;在10kg/cm2压力下层间电阻比20kg/cm2要增加20%~30%;当压力在20kg/cm2以上到50kg/cm2时,电阻变化趋于平缓,压力对层间电阻影响趋势减缓。我们又进行连续加压试验,将压力由5kg/cm2持续增大到50kg/cm2,然后将压力逐步释放到5kg/cm2,发现随着压力的减小,冲片层间电阻值也由小逐渐增大,在不同的压力下电阻值的变化与上述曲线完全重合,证明采用较大的叠片压力对冲片的层间电阻没有造成实质破坏,根据这一特性,确定按高压和低压两次施压方法进行叠片。但应确定多大的叠片压力为合适,即保证层间电阻不减小,又要保证叠压系数,必须进行模拟试验。





定子铁心叠压系数研究





为验证叠片压力与叠压系数的关系,采用称重法进行叠压系数的验证,叠压系数KFe=铁心实际重量/铁心理论重量,分别采用10kg/cm2、15kg/cm2、30kg/cm2的片间压力验证叠压系数是否能达到设计要求,在10kg/cm2、15kg/cm2压力下,叠压系数虽有所降低,但最低也可达到97.5%,最大可以达到98.9%,大多数在98%以上,即使采用10kg/cm2也可以达到设计要求的97%以上,满足产品图纸要求的叠压系数的要求。





为保证层间电阻的要求,叠片压力可以适当降低到10kg/cm2左右,但考虑其它影响因素,将叠片工艺改为两次加压,第一次按30~35kg/cm2加压,以消除胎具摩擦力和毛刺影响,保证叠压系数,然后松开压力,焊筋或滚扣片时按10kg/cm2加压,使最终成品的片间压强保证在10kg/cm2左右,以有效提高层间电阻,降低片间涡流损耗,降低电机铁耗。





实行两次施压后铁心长的变化:第一次按30~35kg/cm2加压,测量铁心长为Lmm,松开后二次加压按10kg/cm2,测量铁心长为(L+1)~(L+1.5)mm,铁心长全部在第一次压力下测得铁心长的基础上增加1~1.5mm,因此,铁心长完全可以按第一次压力进行控制,最终铁心长为(L+1)mm左右。





降低叠片压力小批验证





叠片工艺改为两次加压进行试验,选择了17台产品进行验证。出厂试验结果显示,其中13台合格,合格率为76.47%,仅有4台P0超过限值2800~5000W左右,同前几次实验相比有了相当的突破,比前几次试验降低约3000W左右。





通过小批试验可以得出初步结论,过高的叠片压力会影响层间电阻,对铁耗影响很大。而采用两次先高后低两次加压方法,即可以控制铁心长度在允许的范围内,又可保证叠压系数满足设计要求,对降低铁耗有相当好的效果,因此重新制定了两次叠片压力表,在大批量产品上进行推广使用。





批量推广验证





经过一个月的应用,对产品进行数据统计和分析,曲线图见图2,用P0试验值和P0标准值的比值分段绘制频次直方图后,转换成曲线图,图中可以看到1-3月份产品的峰值集中在0.95~1.0之间,7月份产品峰值向右侧移动到0.90~0.95之间,同时超过1.3倍的产品下降明显,为前期的30%左右,因此可以得出基本结论,改进叠片工艺后对铁耗的影响有整体性降低的趋势,批量生产实验与前期的实验室结论有了相当的吻合,因此,降低最终产品的片间压力,可以有效提高层间电阻30%左右。





结语





通过对定子铁心装压工艺方法的改进,获得了相当多的数据,对叠片压力和层间电阻的关系,叠片压力和叠压系数的关系有了新的认识。采用了适当降低叠片压力的方法提高层间电阻,将叠片工艺改为两次加压,第一次按铁心长度规定,分别按25~30kg/cm2、30~35kg/cm2加压,第二次按10kg/cm2加压,通过生产实际验证,取得了较好的效果,既保证了定子铁心叠压系数,同时提高了冲片层间电阻,降低片间涡流损耗,大大降低了高压电机铁耗值,值得在实际生产中推广运用。 中国电器工业协会



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